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解堵取心装置研究

解堵取心技术是胜利油田最新研制的技术,主要解决取心过程中岩心堵(或卡)内筒造成单筒取心进尺低的问题。在疏松及破碎地层取心经常遇到的问题是堵心或卡心,均发生在取心工具的内筒组合里,在取心钻进过程中,岩心不能继续进入取心工具内筒。若把岩心内筒做成叠式多层衬筒,在第1次堵(卡)心时,叠式衬筒伸出,岩心推动被堵(卡)的衬筒上行,第1次堵(卡)心解除。按此理论可解除2次或3次。1解堵(卡)筒的结构与工作原理堵心监视装置仅能起到告知取心技术人员井下发生问题的作用[1],解除堵(卡)取心技术才是解决问题的关键。在常规取心内筒中使用2层内筒结构,见图1。如果岩心在岩心筒里堵(卡)岩心,两层内筒会自动依次错动,使取心作业继续进行。这种取心工具可以解决3次堵(卡)岩心而不用起钻,内装的两层铝合金衬筒是用销钉固定在钢内筒下边的,销钉的强度根据地层岩性而确定。当岩心在衬筒里遇堵(卡)或衬筒填满时,增加钻压剪断销钉,释放衬筒,使堵(卡)着的岩心和内筒里的...  (本文共3页) 阅读全文>>

《河南石油》2005年05期
河南石油

电脉冲解堵工艺技术在双河油田的应用

1双河油田地质特征双河油田位于泌阳凹陷西南斜坡鼻状构造带,含油面积31.5km2,地质储量9034×104t。厚油层发育,储层为砂砾岩,分选差,结构成熟度和矿物成熟度低,非均质性十分严重。1977年投入开发,目前地质储量采出程度已达39.12%,可采储量采出程度82.98%,综合含水92.14%[1]。注水波及体积系数近0.96。主力油层已大面积强水淹,进入特高含水后期开发阶段。2油水井实施解堵措施的必要性双河油田井网经过四次大的调整及局部井网加密完善,在特高含水期形成了较规则的五点法井网,单井控制储量(12~15)×104t,井网密度11.89口/km2,已接近极限井网密度[2]。通过完善注采井网来调整平面和层间矛盾十分困难。近几年,在产液结构和注水结构调整上做了大量的工作———由一类层向二、三类薄差层转移。因此,通过物理或化学手段,改善地层的吸水和渗流能力,降压增注,启动新层势在必行。双河油田每年因地层堵塞需要解堵作业的油水...  (本文共3页) 阅读全文>>

《化工文摘》2005年06期
化工文摘

解堵综合配套技术在孤东油田的应用

7二饭王网:箱当冬,刁尽功研硕,{勺于研箱,洲戈/J舌U宾迁,月个JT姆于梢1前言 胜利油田部分区块泥质含量高,渗透率低造成了油井地层不供液,水井吸水差。经调查,胜利油田堵塞原因主要有‘3种: 一是油稠及地层发育差导致注汽压力高而造成的堵塞。二是注聚区注聚压力高而导致的注聚井堵塞。三是地层产出液中含有细砂和泥质的东西,会堵塞防砂管柱和管外的充填砂,造成油井供液能力下降或甚至停产。为了解决以上堵塞问题,我们推广应用了解堵综合配套技术,以降低注聚压力和注汽压力,改善地层供液能力,从而提高胜利油田的综合开发水平。 显然,凭单一的解堵技术已经难以解决胜利油田多种类、复合性的堵塞问题,我们推广应用了振荡解堵技术、聚合物化学解堵技术、脉冲解堵技术、液力割缝解堵技术等多种解堵技术,来解决各种不同类型的堵塞问题。2应用振荡解堵技术解决注汽高压井 目前,胜利油田注汽区块均为零散区块,地质储量为1170万吨,多为第一或二周期注汽。由于油稠与亏空程度...  (本文共4页) 阅读全文>>

《石油工程建设》2005年S1期
石油工程建设

冀东油田化学解堵工艺技术

0引言 解堵工艺技术是解除油气储层近井地带污染, 恢复油气井产能的一种有效措施。解堵工艺技术 在老油田稳产和新油田的开发中起到了重要作用。 “九五”期间,通过大量室内研究和现场实 践,形成了适合于冀东油田不同油藏类型、不同 堵塞特点的系列化学解堵工艺技术。本文从研究 冀东油田不同区块的堵塞机理人手,系统总结了 “九五”期间冀东油田解堵工艺技术发展现状和应 用效果;分析了解堵工艺存在的不足;通过对周 边油田类似油藏解堵工艺的系统调研,有针对性 地提出了解决问题的思路,确立了冀东油田化学 解堵工艺的发展方向。 1主力区块地层评估及堵塞机理分析 对冀东油区高尚堡、柳赞、老爷庙等油田的 主力区块储层堵塞的潜在因素及堵塞机理进行简 要分析。 Ll储层本身潜在的仿害因素 储层本身潜在的伤害因素主要通过储层本身 的岩性特征、物性特征等岩心分析资料以及流体 性质等进行判断。 LLI高尚堡油田的地质特征和潜在伤害 高尚堡油田产层有Nm、Ng、Ed...  (本文共7页) 阅读全文>>

《油气田环境保护》2005年04期
油气田环境保护

驱排剂解堵工艺的研究与应用

0引言吐哈温米油田属于低孔、低渗、低产能油藏,原油含蜡量、沥青质较高。目前,油田已开采了10多年,注水开发进入了中高含水采油期,油井近井地带温度、压力的变化,注入水不合格及各种作业工作液进入油层,使油井的近井地带结垢严重。通过温米油田的地质情况、生产情况的调研分析,从理论上认为其结垢原因主要有以下几方面:◆油田生产作业过程中,压井液、洗井液及其他工作液携带金属腐蚀产物、机械杂质等进入油层,对油层造成堵塞。◆在长期的生产过程中,受地层条件变化及其他因素的影响,使地层中的粘土矿物水化膨胀或分散、运移,在地层孔喉处形成堵塞。一些蜡质、重烃物质逐渐析出吸附在岩石表面,缩小了油流通道形成堵塞。◆因污水回注,加剧了地层中一些无机盐类结晶析出,导致无机垢沉积日趋严重,加剧了地层的堵塞。由于垢样的多样性和复杂性,单一的盐酸不能有效解除油层堵塞,且以往酸化半径过小。针对这一问题,驱排剂解堵工艺技术被推广并研究出了适合温米油田现状的配方体系及配套的...  (本文共3页) 阅读全文>>

《吐哈油气》2005年04期
吐哈油气

温米油田低成本解堵让油井焕发新活力

温米油田温西3一79井经过实施一种新的解堵措施后,当日产液量达到33 .6t,原油产量比措施前上升 8 .7t。 从2005年9月份开始,温米采油厂通过推广实施驱排剂与酸解堵工艺相结合的解堵技术,已经成功解 堵6井次,平均日增产能31 .4t,现在这种新技术成为温米采油厂夺油上产的新利器。 温米油田属于低孔、低渗、低产能油藏,油田进人中高含水采油期后,由于油井近井地带温度、压力的变 化,加之注人水不合格,各种作业工作液进入油层,使油井的近井地带结垢严重,造成油井堵塞,影响油井正 常采油。 先前解决这样情况,采油厂一般遵循单一的驱排剂解堵思路,由于酸化半径过小,解堵效果较差,不能有 效解除油层堵塞。此后,采油厂工程技术人员通过深人开展油井现场调查、资料对比和产状分析后,认识到 了垢样的多样性和复杂性。 对此,技术人员改变以往单一的驱排剂解堵思路,...  (本文共1页) 阅读全文>>